企業(yè)名稱(chēng):西峽縣鑫盛化冶材料有限公司
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氧化鎂(輕松粉,輕燒鎂粉,輕燒鎂,輕燒氧化鎂)是由41%、44%、45%、46%、47%含量菱鎂礦、水鎂石和由海水或鹵水中提取的氫氧化鎂經(jīng)800~1000℃左右煅燒,使其分解排出CO2或H2O,即得到輕燒鎂粉(Caustic calcined magnesia),也稱(chēng)輕燒氧化鎂、苛性氧化鎂或輕燒鎂,俗稱(chēng)苦土粉。輕燒鎂粉質(zhì)地疏松、化學(xué)活性大,既可以用于制造鎂水泥、菱鎂建材制品、隔熱保溫材料等,又是二步煅燒法生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鎂砂的中間產(chǎn)物。
菱鎂礦加熱時(shí),600℃左右出現(xiàn)等軸晶系方鎂石;到650℃時(shí)等軸晶系方鎂石消失,鎂橄欖砂廠(chǎng)家有非等軸方鎂石產(chǎn)生;850℃時(shí)等軸晶系方鎂石完全消失。這些方鎂石晶格,由于出現(xiàn)點(diǎn)狀缺陷和位錯(cuò)而具有較高的表面能。MgO的晶格比MgCO3晶格群水不了多少,因而晶格間孔隙增大,氣孔率高,比表面積大,且具有高的活性。
輕燒鎂粉呈淡黃、淡褐色粉末,粒度大多在-100目以下,方鎂石結(jié)晶很?。ǎ?μm),真比重3.07~3.22,積堆積密度0.8~1.2g/cm3,折射率1.68~1.70,晶格常數(shù)大(α=0.4212)晶格缺陷多,質(zhì)地松脆,具有孔結(jié)構(gòu),反應(yīng)活性大,易進(jìn)行固相反應(yīng)或燒結(jié),與水作用生Mg(HO)2而硬化,有粘結(jié)能力。由菱鎂礦煅燒而成的輕燒氧化鎂粉,體積收縮5%左右;通常由于未完全分解而殘留有3%~5%的CO2。
菱鎂礦的輕燒溫度、輕燒時(shí)間對(duì)輕燒鎂粉的活性有一定影響。將菱鎂礦分別于600、650、700、750、800、850和900℃進(jìn)行煅燒,在15~90分鐘內(nèi)700、750和800℃的煅燒溫度對(duì)輕燒鎂粉的活性沒(méi)有明顯的影響;600、650、850、900℃對(duì)活性的影響特別顯著,600、650℃煅燒時(shí),活性隨著時(shí)間的延長(zhǎng)明顯增加;850、900℃煅燒時(shí)活性隨著烴燒時(shí)間延長(zhǎng)而明顯下降。
輕燒鎂球是選用普通輕燒鎂粉,經(jīng)混料后壓球而制成。主要用于轉(zhuǎn)爐煉鋼,濺渣護(hù)爐,鎂橄欖砂廠(chǎng)家能提高轉(zhuǎn)爐爐齡。輕燒鎂球的制備是將80%輕燒鎂粉加入2O%水,放入混碾機(jī)進(jìn)行碾壓、攪拌、混合15~2Omin形成混合料,通過(guò)皮帶輸送機(jī)送人壓球機(jī)制備出產(chǎn)品,然后進(jìn)行堆放。輕燒鎂球成品經(jīng)過(guò)48h陰干并形成強(qiáng)度后,以備銷(xiāo)售。
輕燒鎂球用做轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐的護(hù)渣成分調(diào)節(jié)劑。因?yàn)闉R渣護(hù)爐要求爐渣要有合適的粘度和耐火度,合理的爐渣成分是實(shí)施濺渣護(hù)爐的關(guān)鍵。一般的爐渣不能直接進(jìn)行濺護(hù)爐,需要加入一定量的氧化鎂球進(jìn)行調(diào)節(jié),同時(shí)代替白云石的使用,減少渣量,提高爐渣中MgO的含量。
由于MgO是高熔點(diǎn)礦物,熔點(diǎn)2800℃,爐渣中MgO含量的提高,使?fàn)t渣粘度變大,耐火度提高,爐渣更容易與爐襯結(jié)合在一起,在爐襯上形成有效的爐渣保護(hù)層,從而提高爐襯壽命,降低消耗。
美國(guó)一家鋼鐵公司在采用這項(xiàng)技術(shù)后,目前爐齡已接近20000爐,轉(zhuǎn)爐的作業(yè)率達(dá)到97%。西德、韓國(guó)、日本、臺(tái)灣等都在推行此工藝。很多鋼鐵企業(yè)也都在積極開(kāi)發(fā)適應(yīng)自己的濺渣護(hù)爐工藝,其中太鋼、承鋼、重鋼、馬鋼等,自從采用濺渣護(hù)爐工藝后,最高爐齡分別從1500爐、500爐、700爐、1100爐提高到12000爐、1500爐、8500爐、10200爐、均取得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
但是,市場(chǎng)上輕燒鎂球的質(zhì)量良莠不齊,從原材料的選擇,到產(chǎn)品的制作加工,再到運(yùn)輸銷(xiāo)售,各個(gè)公司前進(jìn)的步伐不一致,導(dǎo)致顧客和企業(yè)都不能獲得利益的最大化。一些沒(méi)改造過(guò)的舊生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品,成球率低。原料經(jīng)過(guò)壓球機(jī)加工后,一半是產(chǎn)品,一半是粉粒,粉粒需要人工返回壓球機(jī)繼續(xù)加工;球體疏松。密度小,強(qiáng)度低,易破碎。特別是在裝卸、運(yùn)輸、擠壓和跌落時(shí),球體容易發(fā)生破碎球體外形不完整。有的是半個(gè)球,有的是三分之一球,有的球缺角,形狀各異,表面無(wú)光澤,外觀形象較差;用戶(hù)不滿(mǎn)意。銷(xiāo)售的產(chǎn)品中,含有的2O%-35%小塊粒及粉粒等混合料,用戶(hù)對(duì)此多次提出異議;最重要的是會(huì)增加客戶(hù)的成本和對(duì)轉(zhuǎn)爐爐襯砌體壽命的有嚴(yán)重?fù)p壞,由于輕燒鎂球球體疏松,密度小,強(qiáng)度低,在裝卸、運(yùn)輸、擠壓和跌落時(shí),球體易發(fā)生破碎。因此,當(dāng)輕燒鎂球被送入煉鋼爐且還未與鋼水接觸時(shí),部分破碎的塊粒及粉粒則被轉(zhuǎn)爐爐頂上排風(fēng)系統(tǒng)的強(qiáng)大負(fù)壓吸出爐外,通過(guò)煙囪內(nèi)的靜電除塵器收集并作為廢物另行處理,從而導(dǎo)致以下3個(gè)結(jié)果增加轉(zhuǎn)爐爐襯砌體的損壞程度,增加排風(fēng)系統(tǒng)設(shè)備的損壞程度,增加噸鋼輕燒鎂球的消耗量。
從源頭嚴(yán)格選用優(yōu)質(zhì)原料,經(jīng)過(guò)工程師精心指導(dǎo)根據(jù)客戶(hù)需求嚴(yán)格配方,在工人嚴(yán)格的操作下,經(jīng)過(guò)一系列工序(稱(chēng)料、加水?dāng)嚢?、輸送到壓密機(jī)、再輸送到壓球機(jī)、出球自然干)壓制而成。本廠(chǎng)一直堅(jiān)持依靠科技創(chuàng)新生產(chǎn)一流產(chǎn)品,不斷改進(jìn)。
目前本廠(chǎng)經(jīng)過(guò)工藝改進(jìn)后生產(chǎn)的輕燒鎂球已達(dá)業(yè)內(nèi)高端水平,相比起那些沒(méi)經(jīng)過(guò)工藝改進(jìn)的公司生產(chǎn)的輕燒鎂球,經(jīng)過(guò)4年的運(yùn)行和生產(chǎn),實(shí)踐表明:改造后不僅提高了輕燒鎂球生產(chǎn)線(xiàn)的機(jī)械化、自動(dòng)化等裝備水平,改善了生產(chǎn)環(huán)境,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率。同時(shí),改造前存在的問(wèn)題也已經(jīng)取得了明顯的改善,產(chǎn)品的表面質(zhì)量有了顯著的提高。鎂球成球率由改造前的50%,提高到改造后的85%~90%;鎂球體密度也得到提高;鎂球結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的轉(zhuǎn)鼓指數(shù)由改造前的30%~45%,提高到的改造后64%~68%,已經(jīng)超過(guò)了標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)鼓指數(shù)58%。特別是在裝卸、運(yùn)輸、擠壓和跌落時(shí),球體未發(fā)生明顯破碎等現(xiàn)象,同時(shí)用戶(hù)也未因輕燒鎂球表面質(zhì)量等問(wèn)題而再提出異議。
由此可見(jiàn),輕燒鎂球產(chǎn)品不僅需要具備嚴(yán)格的內(nèi)在質(zhì)量,同樣需要重視產(chǎn)品的外表質(zhì)量,更要重視產(chǎn)品的強(qiáng)度要求。只有足夠的產(chǎn)品強(qiáng)度才能有完美的外表質(zhì)量。
本廠(chǎng)不斷改進(jìn)自身工藝,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,為客戶(hù)和企業(yè)的最大化利益不斷努力。本公司還根據(jù)鋼廠(chǎng)的需要開(kāi)發(fā)出的產(chǎn)品有鎂球,輕燒鎂球,氧化鎂球,輕燒氧化鎂球、降低爐渣中氧化鐵含量和氧化鎂的飽和溶解度,使?fàn)t渣中既有耐火度又有粘度,爐渣更容易與爐襯結(jié)合在一起,在爐襯上形成有效的爐渣保護(hù)層,從而提高爐襯壽命。